Beiträge von DoWerna

    Jetzt auch mit automatischer Getriebeschaltung :winking_face:

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    Schnell gefragt, kann es sein dass ich ein falsches Programmiermodul in meinem Indramaten drinnen habe.

    Ist mir heute beim parametrieren der Spindel in Linuxcnc aufgefallen...

    normal müsste der Spindelindramat doch auf 9V/5000rpm eingestellt sein oder?
    wie gesagt eine maho w4 mit 2 gänge maximaldrehzahl 5000


    in meinem Fall ist ein modul drinnen mit 7,5V 6000rpm.

    Ist da mal was falsches montiert worden?

    in meinem fall Mesa

    7i97
    7I84
    7I73

    Motherboard eines geeigneten Rechners und einen Touchscreen
    und 3 Netzteile oder so


    Mann muss sich dann halt schon noch seine Konfiguration zurechtmachen.

    Linuxcnc ist unfassbar gut anpassbar auf die Gegebenheiten seitens der Maschine, Zentralschmierung, Notauskette, usw und sofort.
    Aber mann muss sich seine Konfiguration halt erarbeiten,

    Es gibt eine super dokumentation und im linuxcnc forum top Hilfe...


    Das ist ja jetzt auch mein erster Retrofit und ich bin absolut kein Programmierer oder so...

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    mittlerweile fahren auch die Achsen :smiling_face:

    kleines Update meinerseits,

    der Retrofit hat bei mir jetzt ja nicht oberste Priorität, ich habe aktuell ja eine funktionierende Maschine mit der 432,

    trotzdem gehts weiter :smiling_face:


    Die Mesakarten laufen bereits mit einer Grundkonfiguration und Kommunizieren mit dem Mainboard und LinuxCNC


    Warte aktuell noch auf 3 Netzteile für die Logikspannungen.

    Dann gehts jetzt an die Schnittstelle, Mesa zu Maho

    Wollte das ja nur steckbar machen wie original mit den SubD37 bzw 15

    Jetzt gehts darum mir ne logic in die Hal zu schreiben welche die originale Notauskette gleich bedient wie die 432.


    Sobald das passt dann AchsenPID abstimmen, Getriebeschaltung implementieren, Zentralschmierung und Werkzeugspanner.

    dann gehts ans Panel....


    also insgesamt nix was man an nen Samstagnachmittag mal eben zusammensteckt aber macht spaß und wird schon :smiling_face:

    sehr interessant super,


    wenns bei euch mit linuxcnc konkreter wird können wir uns gerne austauschen,

    habe einen Retrofit begonnen, hier und im Linuxcnc forum gibts eh schon ein Topic

    Genau das hat mich auch am meisten gestört.



    Helixe werden immer als x tausend kleine g1 ausgegeben. Die vielen Sätze überfordern die Steuerung dann schnell mal...


    Der millplus pp zb macht das richtig


    Und wäre auch vom syntax seeeehr ähnlich


    Leider gibt der keine Steigung aus, die millplus steuerung interpoliert die von startpunkt zu endpunkt

    Ja vom TRK6 hatte ich das Handbuch wo die Schalt und Bestückungspläne drin sind.
    Das hätte ich eh als pdf, also die Pläne. die kann ich schonmal hochladen.

    das Handgeschriebene wird niemanden nix nutzen.

    ist nur eine Auflistung aller Kondensatoren,

    Also zB Beispiel Plattine RE6 C1 nominelle Kapazität, gemessene Kapazität und ESR Widerstand. und Sternle sobald der Ersatz aufgelötet war, um ja keinen zu vergessen.
    Ausgelötete Kondensatoren hab ich auch beschriftet und sortiert um bei unklarheiten nochmal kontrollieren zu können

    Wenn jemand das machen will muss er sich da sowieso selbst durchfuchsen.

    denn klar ist man hat nur einen Versuch.

    entweder der Indramat funktioniert nachher noch oder wieder, oder man hat ein Problem :smiling_face:

    Gestern wurde es kurz spannend.

    WhatsApp Image 2021-04-11 at 09.49.27.jpeg


    Nachdem ich alle Tantals und Elkos bei den Indramaten getauscht habe, allein beim TRK6 waren das 32 Stuck, wurden die Steller wieder eingebaut und unter strom gesetzt.

    Hatte ehrlich gesagt schon a bissl bammel.

    schreint aber alles zu passen, die Maho läuft wieder, und das Thema ist somit hoffentlich durch





    Jetzt kanns mit dem Retrofit weitergehen :smiling_face:

    Genau

    LinuxCNC läuft ja auf nen Echtzeitkernel, und das macht das System so einzigartig.

    Also, vereinfacht, es gibt den Base und den Servothread welche immer alle X ms ausgeführt werden, und worin die komplette MotionControll aber auch alle HardwareButtons EIn und Ausgänge sonstige vom User Programmierte Logik usw abgewickelt werden.

    Der Jitter gibt an wieviel maximale abweichung im schlechtesten Fall die Threads hatten...

    Desshalb kann die komplette PID Regelung bzw Wegvorgabe direkt auf dem Rechner abgehandelt werden,

    einfache Step/Dir Systeme lassen sich so sogar komplett ohne zuätzliche Steuerhardware realisieren, dazu nutzt LinuxCNC dann die parallele Schnittstelle als I/Os.
    das sind die typischen kleinen "Käsefräsen"

    "richtige" Werkzeugmaschinen werden in der Regel mit den Mesakarten als Schnittstelle aufgebaut.

    Schnittstelle zum rechner dann die PCI Leiste oder der Ethernetanschluss,

    Die Mesakarten selbst lassen sich je nach Anforderung kombinieren, möglichkeiten sind da schier unendlich.

    In meinem Fall hängt dann eine
    7i97 am Ehternetanschluss, dadrann hängen Indramaten und Glasmessstäbe
    An der 7I97 drann hängt eine
    7i84 für die Aus und Eingänge der Maschine
    und im Panel sitzt dann eine 7i73 für die Tasten Handrad usw verbunden mit einen Ethernetkabel an der 7i97.

    alle diese Eingänge gehen über die Hal direkt auf den Kernel, natürllich in Echzeit.

    Wenn einem das Thema interessiert, es gibt da echt Tonnen an Infos im Netz.

    panrlink.png



    habe mal eine EInteilung fürs bedienpanel gezeichnet.

    Gedacht wäre ein 13,3" Touchscreen mit GMOCCAPY als Oberfläche.
    Feedoverride hab ich bewusst so gemacht wie bei der Maho,
    ansonsten halt Hardwarefunktionstasten fürs fräsen und jogen, inclusive Handwheel.

    Der Rest geht über den Touch und die 17 Funktionstasten drumherum...


    mal sehn obs wirklich so kommt, erstmal schaun die Bewegung der Achsen hinzubekommen sobald die Mesakarten da sind...

    Großartig die PDF habe ich gesucht

    DANKE

    Werde wohl meine Mh500 Retrifitten, Software wird LinuxCNC werden.
    bin noch ganz am Anfang, werde den Umbau hier a bissl mitdokumentieren.

    Ich wollte das so realisieren, dass die komplette Verdrahtung erhalten bleibt.

    Ziel wäre es dann einfach die subd37 I/O die subd9 zu den Indramaten und die subd15 von der Exe Karte an der 432Steuerung auszustecken und an der neuen Steuerung daneben wieder ein und die restliche komplette Maschine unangetastet zu lassen.


    so dass ich auch während des Umbaus oder auch hinterher wenn ich Bock habe weiterhin mal die 432 nutzen kann.
    und so die Maschine auch während des kompletten Umbaus funktional bleibt.

    Ich hab mal die Pinouts rausgeschrieben von der I/O Karte

    Dadurch das Maho ja viele Endschalter und so in Serie geschaltet hat und im Falle ja der Störstellenmelder meldet wos hakt kommt man mit sehr wenigen Pins eigentlich schon aus.
    Wenn ich das richtig im Kopf habe waren es 7 Eingänge und 9 Ausgänge um den Vollen Funktionsumfang zu nuzen...

    Als Steuerungskarten sind geplant von Mesa

    7I97 als Herzstück, verbunden per Ethernetkabel mit dem Rechner

    7i84 I/O für genug I/Os im Schaltschrank
    7i74 sozusagen als Switch für weitere Smart serial Schnittstellen und eine
    7i73 fürs Bedienpanel.

    Wems im Detail interessiert, im LinuxCNC Forum gibts ein Topic dazu mit wirklich allen Details dann und Pinouts usw...


    Gruß

    W

    Den Weg, bzw wie weit die Kralle vom Zylinder nach vorn bzw hineingezogen wird kann man einstellen

    wenn du von unten in die Spindel schaust, siehst du eine Madenschraube,
    die kontert die Einstellung, würde mal kontrollieren ob die noch fest ist?

    Wenn die Offen ist kann man mit dem Schlitz den Mehanismus nach vorn und zurückgeschrauben.

    Hatte das mal herausn, da ich die Pinole herausn hatte,
    einen Anweisung zur genauen Einstellung würde mich aber auch interessieren,

    Ähm was wäre wenn du eine A nimmst?
    du könntest die Servomotoren und Treiber behalten, oder auch tauschen gegen was modernes, treiber muss dann halt ein +-10V eingang haben.

    die CSMIO/IP-A

    hat dann Encoder Eingänge,
    und du hättest ein echtes Positions-Closed Loop über die Vorhanden Glasmessstäbe.

    wie hast du das bei deiner Drehbank?

    hab jetzt nur schnell die Ein und Ausgänge überflogen

    Die S hat ja die Step/Dir Ausgänge
    dh du musst halt alle Indramaten und Motoren gegen neue Austauschen, aber das wolltest du ja eh.

    Die S scheint aber keine EncoderEingänge zu haben für die GMS
    Dh. Closed Loop nur über die Servotreiber.


    mindestens bei der Kupplung an der Z Achse wirst du dir dann was einfallen lassen müssen, nicht dass die mal schleift und dir dann der Weg nichtmehr stimmt...

    Als Antwort aufs Verkaufetopik.

    bei LinuxCNC gibts NativeCAM .

    habe ich aber nie mit gearbeitet,
    einfache Konturen für die typischen Reparaturarbeiten programmier ich meisten so, per Texteditor und ein 2D Cad offen für die Koordinaten...

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    auch ein schönes Beipiel

    400er Maho mit mit Mach4 und AC Servos

    Was ich sagen wollte einfach alle Schütz neu und gut.
    die Verkabelung ansich wird man nicht schlanker oder besser hinkommen zumindest net wennman weiterhin eine Notauskette Endschalter Kühlmittel Getriebeschaltung Zentralschmierung usw haben will...


    korrigier mich, aber
    Kann Mach4 überhaupt "echtes" closed loop im Rechner?
    Alle Retrofits auf mach4 die ich bis jetzt gesehen habe, waren immer ohne GMS, reine Step/Dir Systeme evtl dann halt mit closed Loop Servotreibern...

    naja die Vorhandene Verkabelung drinnen lassen, heiß ja nicht die alten verbrannten Schütz usw drinnen lassen :winking_face:

    auch ob die Indramat drinnenbleiben oder andere Steller kommen, Zündungsfreigabe, BB Kontakt +/-10V und Abfahrt


    und logisch ein Step-Dir Setup kommt mit sehr viel weniger Kupfer aus.

    kommen die Glasmessstäbe dann auch runter oder...

    die EXE macht aus den analogen Sinussignale TTL signale für die Steuerung.


    gehört jetzt ja nicht hierher, wir können ja einen Thread aufmachen, wenn in die Richtung was weitergeht.


    Was ich irgendwann mal machen wollte ein PlugandPlay Retrofit für die Maho

    der Marc (youtube link) hat mir ja seine "Notizen" des seines Umbau gemailt.

    in Wahrheit war das eine Perfekt strukturierte Dokumentation seines Umbaus, auch im LinuxCNC Forum kannman den Umbau schön nachlesen.

    Logik für das 18 Gang getriebe liegt auf Github


    theoretisch könnte man einen Retrofit sogar so gestallten dassman einfach die DB37 aus der I/O Karte die +-10V zu Den Treibern und Halt die 3 Stecker aus der EXE umsteckt auf ein anderes Board welche die Signale dann einer Mesa Karte übergibt.

    aber auch wieder zurückstecken wennman mal bock auf 432 hat...

    Warum auch die Motoren tauschen?

    Kennst dem Rwtrofit vom Marc

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    Für einen Retrofit muss nur der Steuerungskasten wo die karten selbst ersetzt werden


    Und auch da wirst du die exe karte noch brauchen damit du ttl signale von den GMS bekommst....


    Den Rest würde ich belassen. Auch Relaisplattine Notauskette und Elektrik ist ja alles gut gemacht worden damals...

    Der Druckschalter ist übrigens doppel überwacht


    Also beim einschalten darf er nicht betätigt oder gebrückt sein, Sonst kommt ein Fehler.

    Wird dann laut Zyklus gepumpt muss er auslösen.

    Sonst kommt ein Fehler

    Maschine: (MH 500W4)

    Ausstattung: (2Gang mit DC Servomotor an der Spindel, keine 4. Achse kein Wechsler.)

    Baujahr: 1988

    Software Version: 6518.505/03

    CPU: -

    Telex: -

    Drive Karten:

    Schaltplannummer: E-6042


    const.CM.txt

    hat deine den Blechbalg in Maho Y?

    die gäbs noch neu bei Singer im Shop aber auch ebay-kleinanzeigen.de

    meine ist eben ohne balg desshalb anderer abstreifer

    ich hab mal den luz angeschrieben
    https://www.germanscooterforum…mments#comment-1068861936

    er druckt zB Vergaserverbindungsgummis für unsere Roller nach maß
    Also Ölbeständig wär das sein Gummidruck

    er meinte man könnte das schonmal probieren, ich müsste ihm halt ein STL file schicken.

    also gedruckter Gummiabsreifer ubenauf das Blech einfach lasern...