Beiträge von Rhodos

    Hallo Max (?)


    re/li drehen bei vorgewählter Drehzahl heisst -sie versucht in den entsprechenden Gang zu schalten, wenn sie den nicht findet / das Gangrad nicht einrastet, bricht sie ab. Schau mal an der Seite auf die Schaltachsen, die kann man auch mit einem Inbus manuell bewegen.


    bye Werner

    Hallo Namenloser,


    bitte siehe:



    bye Werner

    Das klingt doch gut. Wenn es heute nichts bringt, dann schicke ich dir gerne Kabel und Karte zu.

    Dann haben wir den Werner in der Nähe. Da kann nichts schief gehen.


    Obwohl Essen, Übernachtung und Party schon reizvoll ist. :face_with_tongue:

    zur Party würde ich auch kommen :-)) - nee, auch zum zuschauen und ggf. helfen :thumbs_up:


    bye Werner

    Moin Oscar,


    Regensburg ist ja bei mir vor der Haustür - wohne 40 km nördl. - , leider bin ich nicht so fit wie Marco oder Florian aber wenn du mal was zum Vergleichsmessen brauchst melde dich ruhig.


    bye Werner

    Hi Tomas,


    have you tried different speeds? The error message tells you that the actual speed is not the same as the commanded speed.


    bye Werner

    Hi Tomas,


    thats not play in the drivetrain, that shows how far the the actuall position is behind the calculated position - its called contouring error and is normaly higher at higher feed.


    regards Werner

    Moin zsamn,


    wenn es um Retrofit geht - einige werden die Seite sicher kennen - aber wer nicht :


    Retrofitting a 1986 Maho MH400E
    EDIT: Here is a summary of this project... Hi All, I'm an aircraft maintenance engineer living in Vienna. I purchased a 1986 MAHO MH400E which came out of a...
    forum.linuxcnc.org


    Super durchgezogenes Projekt und Linuxcnc wäre auch meine erste Wahl wenn ich eine Maschine retrofiten wollte. Das ist nicht so kompliziert - habe eine selbst gebaute Portalfräse damit gemacht.


    bye Werner

    Hallo rg.500,


    das wissen die Profis sicher besser, aber ich würde mal schätzen im kleinen Hundertstelbereich, in der vertikalen hast du auch noch das Spiel vom Riemen (so vorhanden) und dort muss die Bremse auf sein, dort wirst man aber eh nichts messen da das Gewicht vom Tisch das Spiel rausholt - vergessen zu erwähnen - natürlich mit Hydraulik aus/Motoren nicht bestromt oder Maschine ganz aus.


    bye Werner

    Nabend,


    Messuhr an einer Achse ansetzen, am Motor in eine Richtung drehen, Uhr nullen und genau eine Umdrehung zurück dann sollte das Umkehrspiel klar sein.


    bye Werner

    Hello Tomas,


    if you are working in conventional xyz orientation (Z axis up/down) it makes sense to change C11 so you have G17 right from the start, all tool compensation in teach in is correct with out setting G17 manually - although it is wise to put G17 in your programs as well.


    hth Werner

    Moin zsamn,


    meine 400E ist mit 16A abgesichert, ich habe eine Wanddose mit Hauptschalter über die ich die Maho einschalte, danach kommen aber noch ein paar Meter Kabel, das hilft auch beim Dämpfen von Spitzen.


    bye Werner

    Hi Tomi,


    das R1=0.5 am Ende der Zeile ist zufiel, Du startest dort wo dein Fräser vor dem G11 Aufruf steht, das 1. Koordinatenpaar gibt den Schnittpunkt mit der 2. Gerade, Y1,Z1 geben den Endpunkt der 2. Gerade und R1 gibt den Radius der beide Geraden verrundet danach kommt kein "R= x" mehr. So sollte die Bahn aus N9 aussehen:


    g11n9.jpg


    bye Werner

    Nabend,


    ooops, da hats aber eine Leiterbahn gut gehoben und die Dioden haben auch gut was um die Ohren bekommen, viel Erfolg bei der Suche nach dem Übeltäter.


    bye Werner

    Nabend Tomi,


    nein mit Radiuskorrektur meinte ich die Korrektur des Fräserradius - das was Enrico mit G43/G42 meinte aber das trifft bei dir ja nicht zu.


    Nach meinem Verständnis (habe selber noch nie mit G11 gearbeitet - wenn ich Mist schreibe bitte verbessert mich) müsste das so aussehen:


    IMG_4666.jpg


    Programmiere es doch mal so, lass genug Luft zum Tisch und lass es mal bei runtergeregeltem Vorschub ohne Rohteil in der Luft abfahren, dann siehst Du ob die Bewegung stimmt, ich nehme zum testen (wenn ich mir als Hobbypfuscher nicht sicher bin) auch mal vor der Fahrt durch Metall ein Stück XPS - da kann dem Fräser nichts passieren und man sieht ob das was man haben möchte rauskommt.


    hth Werner

    Servus Helmut,


    so, heute bin ich nach einer knappen Woche Zwangspause wegen Grippe wieder in die Werkstatt und habe die Kabel 9/10 an der X-Achse getauscht, dann den in der Woche schon bearbeiteten Konstantensatz hochgeladen (vorher Backup der alten, klar), erst gab es div. errors aber nach nochmaligem Vergleich der Konstanten gegen das Backup vom Urzustand habe ich ein paar falsch eingegebene MC gefunden - Lehre daraus : nie mit Grippe und Brummschädel an den Rechner setzen wenn man Sachen machen muss bei denen man sich konzentrieren sollte :smiling_face:

    Jetzt gehts, Achsen und Zählrichtung wie von anderen Systemen gewohnt, Ref. Fahrt geht auch - mal schauen wie lange ich zum um/zurück gewöhnen brauche.


    Macht es Sinn MC11 in 0 zu ändern, dass G17 (X/Y) beim Start schon als default gesetzt ist?


    Also - nochmals 1000 Dank an Helmut für die Superanleitung :thumbs_up: :thumbs_up: :thumbs_up: .


    Frohes Fest und guten Rutsch

    Werner

    Nabend,


    so - kein Testbericht mit V506, nach dem Einschalten heute (Werkstatt und Schaltschrank vorgewärmt da -2°C in der Bude waren) kommt ein M02 Fehler, war auch nicht wegzubekommen. Also an der Drehbank weitergemacht, eben Feierabend gemacht und im Forum den Beitrag von Helmut (RE: Problembaustelle MH600S) gesehen und schnell vor dem Abendessen noch mal hoch, Tool memory gelöscht und Fehler scheint weg zu sein, konnte nicht mehr lange testen da das Essen dann fertig war. Werde das in den nächsten Tagen dann noch mal versuchen.


    bye Werner

    Hallo domaho,


    Danke für die Mühe mit der Doku, noch eine Frage an Helmut - meine 400E hat ja eine 506SW (EPlan E-5539) aber in den Konstanten fehlt die 204 zum umpolen, muss ich da nach obiger Anleitung (also für kleiner 506) vorgehen und hardwaremässig umpolen? Anbei meine MC :


    %CM

    N0 C0

    N1 C4

    N2 C256

    N4 C2

    N9 C1

    N10 C3

    N11 C1

    N14 C71

    N16 C7

    N18 C0

    N27 C99

    N30 C2

    N46 C0

    N47 C0

    N61 C5

    N63 C0

    N80 C0

    N81 C1

    N82 C99

    N83 C99

    N84 C0

    N85 C200

    N86 C0

    N93 C1024

    N100 C1

    N103 C88

    N105 C1

    N108 C89

    N110 C1

    N113 C90

    N115 C0

    N117 C4

    N118 C65

    N200 C1

    N202 C-1

    N203 C2

    N205 C20000

    N206 C20000

    N208 C10000

    N209 C1000

    N210 C0

    N211 C70

    N212 C70

    N213 C4

    N215 C2775

    N216 C2775

    N217 C2775

    N218 C2

    N219 C100

    N220 C0

    N221 C5

    N222 C30

    N223 C200

    N224 C0

    N225 C0

    N230 C1

    N231 C10000

    N232 C100

    N233 C400600

    N234 C0

    N235 C-100

    N236 C-401100

    N237 C-11500

    N238 C0

    N239 C0

    N240 C0

    N242 C0

    N245 C0

    N246 C0

    N250 C2

    N252 C-1

    N253 C2

    N255 C20000

    N256 C20000

    N258 C10000

    N259 C1000

    N260 C0

    N261 C70

    N262 C70

    N263 C4

    N265 C2775

    N266 C2775

    N267 C2775

    N268 C2

    N269 C100

    N270 C0

    N271 C5

    N272 C30

    N273 C200

    N274 C0

    N275 C0

    N280 C1

    N281 C10000

    N282 C100

    N283 C375600

    N284 C0

    N285 C-100

    N286 C-376100

    N287 C-11500

    N288 C0

    N289 C0

    N290 C0

    N292 C0

    N295 C0

    N296 C0

    N300 C3

    N302 C1

    N303 C2

    N305 C20000

    N306 C20000

    N308 C10000

    N309 C1000

    N310 C0

    N311 C70

    N312 C70

    N313 C4

    N315 C2775

    N316 C2775

    N317 C2775

    N318 C2

    N319 C100

    N320 C0

    N321 C5

    N322 C30

    N323 C200

    N324 C0

    N325 C0

    N330 C1

    N331 C10000

    N332 C0

    N333 C250600

    N334 C0

    N335 C-100

    N336 C-251100

    N337 C-11500

    N338 C0

    N339 C0

    N340 C0

    N342 C0

    N345 C0

    N346 C0

    N560 C0

    N579 C5

    N590 C8

    N591 C10

    N705 C3

    N706 C3

    N707 C71

    N710 C10

    N711 C44

    N712 C10

    N714 C2

    N715 C6

    N720 C83

    N723 C0

    N724 C100

    N731 C0

    N740 C15000

    N741 C10000

    N744 C2

    N745 C150

    N746 C0

    N758 C8

    N759 C16

    N760 C2

    N767 C120

    N768 C60

    N770 C0

    N771 C1

    N772 C0

    N773 C30

    N775 C0

    N776 C9600

    N777 C9600

    N785 C1

    N786 C9600

    N796 C0

    N797 C0

    N798 C0

    N830 C0

    N831 C0

    N840 C0

    N841 C0

    N842 C0

    N843 C0

    N844 C0

    N845 C0

    N846 C0

    N847 C0

    N848 C0

    N850 C0

    N851 C0

    ?



    bye Werner

    Moin,


    klar, ich hab auch nur vor das im Notfall zu machen und dann auch nur mit trockener Maschine. Sollte es doch öfters vorkommen als Anfangs gedacht werde ich mal Abdeckschürzen mit Magneten machen die man über die Führungen klickt und eine Absaugglocke um die Spindel.


    bye Werner